为了降低消耗、提高劳动生产率,信钢公司开拓创新降本增效工作新思路,在轧钢厂二棒生产线推进技术降本,6月1日,二棒生产线粗轧1号~5号轧机无孔型轧制一次性轧制成功,并实现稳定轧制。
实行无孔型轧制具有降低成本、提高劳动生产率的明显效果:
一是将有槽的轧辊改为平槽,改变辊缝即可调整轧件的断面尺寸,使轧件受力简化,变形均匀,具有轧制负荷小、成材率高、轧辊车削简单通用性强等特性,从而大大降低生产成本。
二是采用无孔型轧制后,普通单支轧辊辊径从580mm降低到550mm,重量减少,有效降低了单支轧辊进厂价格。
三是原轧制使用过程中轧辊消耗粗轧要刻槽,使用寿命短,实行无孔型轧制后可大大延长轧辊使用寿命。据测算,采用无孔型轧制后,轧辊使用寿命可延长一倍以上,吨钢辊耗可降低0.5元,年可节约轧辊费用50万元以上。
四是大大减少轧辊加工量和备辊量,从而大大提高劳动生产率,还可缩短换辊时间,减轻装辊劳动量,减少轧辊库存,降低吨材耗电等。