2005年以来,铁矿石价格高涨,但是钢材价格受经济危机的冲击相对较低,钢铁企业盈利困难,面临亏损的严峻局面。为了降低生产成本,国内钢铁企业在烧结生产中配加了部分高铝的低品位铁矿粉,但铝质量分数的增加给中国高炉炼铁生产带来一系列的问题。而中国铁矿资源储量丰富,查明资源储量为744亿t,其中基础储量这193亿t,绝大多数为需要选矿的贫铁矿,占总储量的97.5%,其中不乏难利用的高铝低品位铁矿。
科研工作者基于转底炉珠铁工艺,以一种高铝高硫低品位铁矿粉和无烟煤为原料,在实验室条件下进行了还原熔分试验研究,考察了温度、配碳量、碱度和添加剂对高铝铁矿含碳球团还原熔分行为的影响,并分析了碱度和添加剂对珠铁中硫质量分数的影响。
试验结果表明,温度为1350~1450℃时,空白球团熔分效果较差,金属铁渗碳量较低;提高配碳量,金属铁渗碳量略有增加,但熔分效果仍较差;碱度增加会促进球团还原,1450℃时,碱度为0.6、0.8、1.0、1.2的球团可以实现渣铁良好分离,珠铁中硫质量分数逐渐降低,碱度为1.2时降低较明显;Na2CO3配比增加,球团熔分也会逐渐变差,1450℃时球团基本均可以熔分,珠铁中的硫质量分数逐渐降低,但脱硫效果不明显;当碱度为1.2、Na2CO3配加为8%、CaF2配加为4%时,球团可以在1450℃下良好熔分,脱硫效果显著,珠铁中硫质量分数为0.085%,脱硫率达到96.5%,所得珠铁基本满足炼钢要求。